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APM 3.2.1 定高不稳,电机脉冲问题已经解决

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发表于 2016-4-19 18:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 dannygao 于 2016-8-2 10:09 编辑

不知道大家都玩Pixhawk还是穿越机去了,现在APM关注得少了。

APM 3.2.1 在定高的时候,油门抽动,定高不稳。好像我已经找到了解决方法。其实3.1.5也存在这个问题,只是不明显。

原帖:

https://vicharkness.co.uk/2015/03/23/fixing-the-height-drifting-problem/


需要把 INS_MPU6K_FILTER  这个值从 0 改到 20。当然你还可以试试其他值。


我今天改了后,初步测试没有问题了。明天去球场试试。

--------------------------2016年8月2日更新---------------------------------------------
做了更深入的测试,结果如下:

1、如果使用APM,电池在充足的情况下,通过修改滤波参数效果明显。但如果电池不满、不平衡、内阻过高,都会影响定稿的效果。
2、充电器很重要,我以前是B6,满电定高效果没问题,飞2分钟就忽高忽低;后来换了充电器好多了,飞10分钟后出现定高不稳。
3、APM定高效果比Pixhawk差;目前使用 Micro Pixhawk ,今天飞了20分钟,定高都非常稳。
电池原因导致定高不稳参考:http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=77179





发表于 2016-4-19 18:27:42 | 显示全部楼层
坐等测试结果
发表于 2016-4-19 18:32:11 | 显示全部楼层
PID的问题 你调一调就好了
发表于 2016-4-19 18:38:50 | 显示全部楼层
期待测试,我也遇到过,一直没找到原因,外语不好看不懂外网的网站APM 3.2.1 定高不稳,电机脉冲问题已经解决 电机 作者:AIbluecapf 1577
发表于 2016-4-19 18:59:46 | 显示全部楼层
APM末日黄花了,抗震动和运算能力有限,固件也到3.2.1为止了。当然入门和450左右的小轴距玩玩还是可以的,特别是上了数传玩地面站,乐趣挺多。
发表于 2016-4-19 19:09:51 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-19 19:12:41 | 显示全部楼层
坐等测试结果           
发表于 2016-4-19 19:46:42 | 显示全部楼层
  电子技术飞速发展   换代太快了 感觉一般玩玩APM够用了   
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:04:14 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-4-19 18:32 APM 3.2.1 定高不稳,电机脉冲问题已经解决 电机 作者:dannygao 593
PID的问题 你调一调就好了

这个问题调pid好像没什么效果。
发表于 2016-4-19 20:24:08 | 显示全部楼层
路过。                                
发表于 2016-4-19 21:15:02 | 显示全部楼层
路过。                  
发表于 2016-4-19 22:05:50 | 显示全部楼层















发表于 2016-4-19 22:11:55 | 显示全部楼层
好像是定义mpu6000过滤量提高?难道是震动过滤提高?
发表于 2016-4-19 22:31:30 | 显示全部楼层
求视频
 楼主| 发表于 2016-4-20 08:55:39 | 显示全部楼层
问题确认,是这个参数的问题。大家可以试试。
发表于 2016-4-20 10:30:47 | 显示全部楼层
顶,技术贴,
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:23:28 | 显示全部楼层
参考英文论坛的说明:

这个值为0时,表示缺省(缺省值是20)。但是升级到3.2.1的时候,更换了MPU6000的驱动,导致这个值在初始化的时候可能不一定会被固件设置成20。这个时候会影响到Z轴的震动,导致油门调节问题。该问题不能通过调整油门PID来排除。

当更改该值后,固件会正确初始化MU6000,问题排除。这个值还有其他的,我最多调节到了72,飞机感觉就不稳了。可以根据自己的实验选择合适的值。

故障表现:
1、定高或者是悬停模式下,高度不规则的变化,忽高忽低。变化距离在5m左右。即使是无风状态下高度也不稳。并且可以明显感觉到电机转速的变化。
2、飞机在低配重下飞行良好,但是增加配重(我增加了220g的航拍),定高变得非常不稳。
3、调参后姿态异常(X、或者是Y的PID)参数异常。
4、飞航线掉高度,定高模式高度变化大等。

结论:
1、定高、悬停不再有明显的油门变化,定高精度基本可以保持在20cm以内。
2、自动调参不再会得到奇怪的PID组合,可以尝试自动调参了。其实我自动调参后飞机姿态控制得非常好。4级大风,仍能悬停。
3、可以使用3.2.1的新特性了。例如混合模式。

注意:
1、我只证明在我的机器上表现是明显的,并且可以解决问题。不能确保你机器也同样适合。
2、解决该问题的前提条件是飞机的震动必须符合APM官方要求的范围,可以查阅相关的官方说明。
发表于 2016-4-23 18:37:38 | 显示全部楼层
好帖,我的也是3.2.1的,哈哈
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